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加气块歪断根源
加气块的歪断,不是加气块已经成为成品后(蒸养完成后出釜、吊装等)出现的,而是在对加气块坯体进行翻转、切割、移动的过程中出现的。有些加气块生产厂的生产线相对有点落后,设施、设备存在缺陷,加上浇注工艺控制、人工操作的部分没有做到十分的,导致生产中偶发性地出现加气块坯体歪断。
加气块坯体歪断如果发生在翻转阶段,脱模出来的坯体作为一个整体,如果发生断裂,主要是翻转操作不当导致,也有可能是翻转吊机没调平衡,在脱模时产生不应有的摆动导致,还有可能是个别模框存在变形而导致。发生在翻转阶段的歪断实际是模框别坏了胚体,这种情况下的裂断可以是纵向的,也可以是一刀两断式横向的裂断。这种裂断一般相对较严重,有可能整模坯体全部报废。
加气块坯体歪断如果发生在剥皮翻转阶段,则是坯体侧板与翻板不在一条直线上,翻后还原时,坯体因重力有一定的位移,可能产生一定程度的断裂。
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加气块生产应选用什么样的石灰?
要选用合适消解温度的石灰
有很多生产厂家要求石灰的消解温度在65℃左右,根据我们较长时间的实践经验来看,选用消解温度在60℃左右的石灰就已经很不错了(绞龙取样)。通常情况下,消解温度(绞龙取样)在55℃左右的石灰就可以很顺利地生产出合格的加气块产品(石灰的其它技术指标要配合)。
要使用细磨石灰采用细磨石灰,就是要求石灰磨后尽量细些,如果磨后石灰细度值( 筛余量)较大的话,对加气块生产是有害的。
在一定范围内,石灰磨得越细越好,这有2个方面的好处,一是石灰越细溶解度越高,化学反应越完全,可促进其与硅质材料的反应,生成更多的水化产物,另一个是可以减少石灰消化过程中的体积的膨胀,避免坯体开裂破坏。
一般认为,石灰的细度小于15%(在4900孔筛上筛余量,也就是孔径是0.08mm筛子上的筛余量)就可以了,较适宜的细度为2%——10%之间。
生产实践证实,如果因球磨机出力不足,少要保证细度在18%以内,不然有可能导致加气块产品质量问题。
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加气块出现了尺寸偏差,生产上从哪些方面去查找原因?
1、 横切机构没按标准安装包括标尺,致使部分钢丝没得办法调准,加气块坯体切割出来后,尺寸始终有小偏差。
2、 切割钢丝没扭紧或没挂牢或挂得太松,切割时钢丝跑偏,导致切出的加气混凝土砌块坯体尺寸出现偏差。
3、竖切挂钢丝的立柱是丝口旋转调节的,在使用中容易因热帐冷缩、重力作用旋转下移,从而带着竖切钢丝向下移位,可出现一定程度的尺寸偏差。所以竖切立柱要经常调校。
4、空压机出力不足,产生的储气罐表压小于0.5MPa,致使竖切气缸压力太低,崩不紧钢丝,切割时产生漂移,导致切出的加气混凝土砌块坯体尺寸出现偏差。
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